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冷轧厂废水回用处理方案设计

2015-07-13 10:13 分类:技术应用 来源:中国污水处理工程网

我国资源总量丰富,但人均占有量稀缺。资源与环境容量的有限性决定了必须牢固树立可持续的科学发展观,而清洁生产提供了一条有效的资源环境管理之路。通过使用清洁的能源和原材料、采用先进的工艺技术和装备、改善管理、实行综合利用等,不仅可以从源头上大大削减污染的产生和排放,也可以有效提高资源的利用效率。

  天津某冷轧厂主要产品为冷轧薄板,厂区原有污水处理站处理规模为40 m3/h,根据需要扩大生产后,废水总量提升至45 m3/h,由于原废水处理站处于满负荷运行,增加水量后,导致出水水质不稳定。根据该厂生产情况,将脱脂车间所产生的部分清洗水(约5 m3/h)单独通过物化处理工艺后回用于厂内循环水系统作为补充用水,这样既可以节约水资源,实现企业的清洁生产,又能减轻原废水处理站的运行负荷,实现处理出水的稳定达标。根据《工业循环冷却水处理设计规范》,其设计进出水水质如 表 1 所示。



  1 工艺流程

  需处理的废水主要来源于脱脂工序的水刷洗及水漂洗段。冷轧钢卷先后经过碱浸洗、碱刷洗、电解槽、水刷洗、水漂洗。最后阶段的水刷洗及水漂洗所用水为脱盐水,根据生产工艺可知,在进行水刷洗及水漂洗以前,冷轧钢卷表面上存有油物、铁粉以及碱类物质。因此经过多次水刷洗及水漂洗后的废水中主要含有石油类、铁粉(1 μm)。另外,因脱盐水被蒸汽加热到70~80 ℃后方进入到水刷洗和水漂洗工序,因此产生的废水温度达到70 ℃。

  废水中的1 μm 铁粉可考虑用微滤法去除。中空纤维膜微滤系统具有以下特点:(1)具有高抗污染的聚偏氟乙烯(PVDF)膜材料,耐氧化,易清洗,使用寿命长;(2)对原水水质要求低,产水水质高;(3)系统控制自动化程度高,操作简单,可有效减轻劳动强度;(4)结构紧凑,占地面积小,适用于各种规模的水处理;(5)设备投资和运行费用低廉。

  此废水中的油质量浓度为30 mg/L,而中空纤维膜微滤系统要求进水油质量浓度在5 mg/L 以下,因此在中空纤维膜微滤系统前应设置除油预处理装置。常规的除油装置有气浮除油、过滤器除油。气浮除油无法将油质量浓度降至5 mg/L 以下。而核桃壳过滤器作为一种新型的含油污水处理装置,具有吸附能力强、化学性质稳定、强度高、耐磨性好的特点,采用两级核桃壳过滤器进行预处理,能保证处理出水油质量浓度≤5 mg/L,且其采用滤后水反冲洗,无需气源,运行成本低。核桃壳过滤器滤料耐油性好,无需更换,每年只需补充10%即可。

  另外,由于此废水温度达到70 ℃,而中空纤维膜微滤系统的进水温度要求低于40 ℃,因此,需要增加一降温处理设备。根据进出水水温要求,选择高温冷却塔设备〔1〕。

  由此,确定采用高温冷却塔+两级核桃壳过滤器预处理+中空纤维膜微滤系统的处理工艺,废水处理工艺流程如图 1 所示。

  图 1 废水处理工艺流程



  2 处理设施及设备

  厂区内可使用的空间有限,因此本设计充分利用原有的设施及设备,以节省占地面积,减少投资。

  2.1 调节池

  调节池利用原有构筑物,为混凝土结构。调节池具有均衡水质、调节水量的作用。待处理废水自流进入调节池,调节池有效容积约为12.2 m3,工艺尺寸为3.3 m×1.0 m×4.0 m,停留时间为2.5 h。

  2.2 高温冷却塔

  高温冷却塔为玻璃钢结构,工艺尺寸为D 1.1 m× 3.0 m。废水经调节池由提升泵(Q=6.3 m3/h,H=20 m)提升至高温冷却塔,废水温度可由70 °C 降至30~ 35 °C,保证后续处理的正常进行〔2, 3〕。

  2.3 中间水池

  中间水池为碳钢结构,有效水深为1.8 m,工艺尺寸为1.0 m×1.0 m×2.0 m。废水由高温冷却塔降至 35 °C 以下后,进入中间水池。

  2.4 两级核桃壳过滤器

  核桃壳过滤器为碳钢结构,工艺尺寸为D 0.6 m× 2.6 m。提升泵将中间水池废水提升至核桃壳过滤器。该过滤器可去除废水中大部分的油类物质,使油质量浓度降至5 mg/L 以下。采用2 个核桃壳过滤器串联运行,附属设备为1 台反冲洗泵(Q=8 m3/h,H= 15 m),2 台提升泵(Q=6.3 m3/h,H=32 m)〔4〕。

  2.5 微滤系统

  经预处理除油后的废水进入微滤系统的循环槽中,循环进入中空纤维膜微滤系统。中空纤维膜膜孔径为0.2 μm。该系统可将废水中的1 μm 铁粉截留下来,使废水SS 大大降低。

  2.5.1 微滤设备

  单根中空纤维膜膜通量为2 m3/h,采用3 根膜,处理能力为6 m3/h。

  2.5.2 附属设备

  加药系统:包括2 台计量泵,2 个加药箱。循环罐和药洗罐: 有效容积均为1.0 m3,PE 结构。反洗罐:有效容积为0.5 m3,PE 结构。其他附属设备:包括1 台反冲洗泵(Q=8 m3/h,H=15 m),1 台空压机(Q=15 L/h,P=0.6 MPa),1 个空气储罐(V=500 L), 1 台循环泵(Q=15 m3/h,H=15 m)。

  2.6 清水池

  废水经中空纤维膜微滤系统处理后,达到回用标准,进入清水池。清水池利用原有构筑物,有效容积为2.2 m3。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

  3 运行效果

  根据厂区用水特点,系统处理水量夏季为4.5~ 5.0 m3/h,冬季为4.0~4.5 m3/h。本系统运行效果如表 2 所示。



  4 经济分析

  根据厂区内可利用的有限空间,工程占地面积仅为15 m2,总投资约为60 万元。电费为0.77 元/m3,废水处理药剂费主要是中空纤维膜反冲洗用药等,为0.10 元/m3,人工费为0.83 元/m3,维修折旧费为 0.76 元/m3,总运行费用为2.46 元/m3。目前,天津市工业用水水费为7.50 元/m3,运行时间按300 d/a 计,则投资回收期为3.31 a。

  5 结论

  针对该厂废水排放情况及水质特点,对部分废水采用了高温冷却塔+两级核桃壳过滤器预处理+ 中空纤维膜微滤系统的处理工艺。运行结果表明,该工艺技术可靠,运行稳定,既可以节约水资源,实现企业的清洁生产,又能减轻原废水处理站的运行负荷,实现处理出水的稳定达标。

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